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提高低温余热发电量的措施

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WASTE HEAT RECOVER余热利用 提高低温余热 发电量的措施 刘 洋 (山东东华水泥有限公 司.山东淄博255144) 水泥熟料煅烧过程需要较高的煅烧温度.在保证 熟料正常煅烧的条件下.约占熟料烧成热耗30%的大 量340 ̄C左右的废气从窑尾和窑头收尘器排气 致高温风机工况突变.甚至风机因气体含尘浓度过高 而过载跳停。我公司风管布置、灰斗设计较为合理,同 时采用连续机械振打方式.气体中含尘浓度较为均匀。 余热电厂即在窑头、窑尾的主废气排放路径旁分别并 联]'AQC锅炉和SP锅炉进行热能回收.它的投入使用 有效地将低品位的余热废气热能转变为电能 在大大 降低了生产线的成本的同时。改善了余温废气的粉尘 排放浓度。然而由于余热电厂管路的接入,生产系统, 特别是窑系统的气路及压力损失也随之发生了改变。 笔者根据近一年来窑系统的操作经历。简要介绍一下 余热电厂对水泥生产线系统操作的影响。及合理提高 余热发电量的应对措施。 所以高温风机电流波动没有异常 但是由于窑尾截止 阀、窑尾锅炉进气阀和出气阀门都存在常闭或常开状 态,这样导致了阀门上部大量积灰的可能。实际操作过 程中.我们在开锅炉进气阀和关出气阀时总是保持小 幅调整(15%以前每次只调2%~3%,间隔2~3min,利用 高温风机的排风使大量积灰逐步分散排出),而主管路 截止阀门一般始终保持至少5%的开度余量,这样有效 避免了大股料流冲击高温风机的事故发生。 1.4 电收尘器废气温度降低的影响 窑头、窑尾余热锅炉的应用使得进前后两个电收 尘器的废气温度大大降低(窑头由250 ̄C左右降到 120 ̄C左右:窑尾由330 ̄C左右降到240℃左右),含尘浓 1余热电厂投入对生产线系统操作的影响 1.1加装锅炉管路的影响 余热电厂在出预热器主管路上加装一截止阀.并 从其上部接出一旁路阀门直接进入窑尾SP炉,再由SP 锅炉下部出口烟气阀返回入高温风机主管路。相当于 在原有通风管路上并联一条阻力<800Pa的锅炉管路。 度也大幅度降低。操作中,我们停止了窑头和窑尾的喷 水降温降尘系统.同时根据实际情况降低窑头窑尾两 个电收尘器的使用负荷.减少了不必要的能源浪费。 实际操作中.当逐渐开大旁路进气阀门,关小主管路 2提高余热发电量的措施 2.1调整工艺参数保证生产线稳定运行 余热发电负荷的大小与通过窑头AQC锅炉、窑 尾SP锅炉余风风温和余风风量直接相关.即风温越 高、风量越大发电负荷越高。为此,我们将窑尾截止 阀门由原先的15%调整到5%.进高温风机的烟气温 度由原来的240 ̄C左右降低到约220 ̄C,压差增加约 截止阀进行发电并网后.窑系统整体负压大幅度增 加 由于废气通过余热锅炉后气体温度和含尘浓度降 低.排风机的抽风量增加。此时操作中只需要相应地 减少其排风量.即降低高温风机转速即可。 1.2加装截止阀门的影响 窑头烟气系统是从冷却机二段篦床同三段篦床 结合处上部接出一进气阀门,通过尘降室后进入AQC 100Pa 根据窑头系统主管路截止阀漏风严重的情 锅炉.出口烟气阀门接入窑头排风主管路进入收尘 器.窑头排风主管路也加装有一个截止阀门。实际操 况.在2007年2月检修时更换新阀门.更大限度地降 低了热能的流失,同时根据窑头AQC锅炉进口阀门在 作中,当关闭主管路截止阀,打开AQC锅炉进气阀后, 大量高温气体通过AQC锅炉,系统压差变大。 1.3高温风机工况突变的影响 篦冷机二、三段连接部位的实际情况,加强了篦床篦 速的调整.稳定篦床热料层厚度.加之l4台冷却风机 的满负荷运转及截止阀门的全面调整.进窑头锅炉的 窑尾SP锅炉清灰会引起气体含尘浓度变化而导 70中目水泥2008.2 烟气温度由原来平均26CC提高到338cI=.而AQC锅炉 维普资讯 http://www.cqvip.com 的进出口压差由原来的平均50oPa提高到1 O00Pa以 过大、火焰变长、工况不良,引起窑头余风品质降 上。在保证生产线稳定运行的前提下,我们还进行了 一低.发电负荷降低。表2中的数据都是在窑系统工况 稳定运行8h下采集处理的。实际生产中.高温风机 转速到896r/min时.窑系统并不易稳定。结合煤耗及 些新的尝试。 2.2稳定窑尾系统、调整喂料量 操作中采用稳定窑尾系统排风(高温风机转速 864r/min).通过改变生料喂料量观察余热发电负荷变 化情况,初步确定理想喂料产量(见表1)。 其他条件综合考虑.我们更多地使用872~884r/min 的排风稳定操作.即可保证窑头AQC锅炉进El 270~ 345oC。压差1 O00Pa左右。流量9.8~15.6t/h;窑尾SP锅 L^^^哥_ _嚣甄嗣匿 暖 霹脚强 li笥翻疆丽穗; jljl0~ljjl ,^^^一 ,况豆20./-2lt/h ̄:自。尔热反电萤还 目.一一.…—-—L^ ,t、^目、r 7 产量 斗提 (SP (℃) 348 AQC (℃) 余热 发电量 8h稳定率 (%) 94.4 平均6 470kW/h。 2.4改善窑头余热锅炉发电能力 t/h) (A) 205 电流 进口温度 进口温度 (kW,I1) 4 825~6 12O 330 220-305 稳定窑尾系统操作后.余热发电总负荷的大小关 键看如何改善窑头余热锅炉的发电能力上.即提高 AQC锅炉的进口烟气温度及进出口压差 根据余热电 场投入使用后窑系统整体风量稍显不足的情况.我们 通过检修将篦冷机两台充气梁风机的电机功率由原 来的45kW增大到90kW.增加了风量的供给。同时更 换了窑头系统漏风严重的截止阀保证了更多的余热 烟气进入AQC进行热交换。操作中。窑头锅炉更多的 是通过控制篦冷机篦速改变料层厚度来调整发电负 荷大体有两种操作思路即厚料层操作及薄料层操 作厚料层操作顾名思义就是在原有操作基础上降低 冷却机篦床速度增加篦床上热熟料料层厚度 此种 操作的特点是二次风温较高。有利于稳定操作.进 ..340 205 350 213 360 370 219 227 341 334 328 320 241~31O 5 030~6 320 270-348 5 695~6 680 273-355 281-355 5 720~6 790 5 820-6 705 91.4 85.4 72.9 51.7 可以看出。窑系统排风稳定的情况下.随着窑喂 料量的增加。窑尾SP炉进口温度逐步降低.而窑头篦 冷机高温熟料明显增加.AQC锅炉温度稳定提高.且 波动幅度较之低产量下明显降低.发电负荷稳定提 高。然而并不能马上就认为产量越高.高产量下的发 电负荷就越合理。表1中的数据均是在近一年中我厂 。。窑系统产、质量稳定运行8h以上通过数据处理后的统 计结果.而实际生产中窑系统保证绝对的稳定运 行特别是在高产量下的稳定运行并非易事.370t/h 的稳定率几乎只有一半。每当窑系统工况逐步变 弱不但熟料产、质量受到影响.窑头温度将明显降 低熟料结粒变差,进AQC炉的余热气体含尘浓度增 加品质变差,发电负荷也明显下降。权衡利弊我们 更多地选择了产质量较为稳定的350~360ffh进行操 作基本可以保证窑头AQC锅炉进口270~355oC。压差 约1 O00Pa,流量10.5~15.6t/h;窑尾SP锅炉328~335 ̄C左 右流量20.3t/h左右,余热发电量达到平均6 380kW ̄。 ,,。,、、,,2.3确定最佳排风状态 确定窑产量350t/h。AQC炉的风温稳定。波动幅度不大.但风温绝对值并 不高进出口压差般。出冷却机的熟料温度偏高。从 余热发电角度则表现为余热发电量稳定但发电量绝 对值不高;薄料层操作即提高冷却机篦床速度.降低 篦床上热熟料料层厚度此种操作在窑况较好的情况 下进AQC锅炉风温及进出口压差均较高.容易出现 高发电量且熟料的冷却效果较好.但窑工况的一些 细小的变化就容易对进AQC锅炉风温风量造成较大 影响发电稳定性明显不如前者。 ,.。,,,在系统条件允许的情况下.即 。■■t 曝蔼硼咽_国曙 稠翰酗Ii 困弧蘑 瞄 高温 转速 预热器正常下料无异常塌料。通过调整高温风机转 速,改变窑尾系统的负压.观察余热发电负荷的变化 青况.确定最佳排风状态(见表2、 稳定窑产量。风机 (r/min) 854 864 872 预热器 压力 出口 进口 热气 温度 流量 SP 窑尾 煤耗 (kJ g熟料) 平均 发电量 (Pa) (℃) (t/h) 4 8o0 331.2 2O.12 4 9O0 334.5 20.33 5 Ooo 336.2 .(kW,I1) 722.8 722.7 725.1 729.1 6 380 6 382 6 46o 6 485 在保证系统下料正常的情况下适 20.76 20.97 当增加窑尾系统排风有利于提高余热发电量.但过 大的排风不但增加了煤耗.还容易造成窑系统通风 884 896 5 1o0 3384 5 2o0 340.1 21.O8 735.4 6 528 2008.2 CHlNA CEMENT 7 维普资讯 http://www.cqvip.com

CONTROL&MONITORING检测与控制 结合以上两种操作方法.当产量稳 定在350 360t/h.窑尾排风机转速872~ 884r/min左右.窑系统工况较为稳定时. 较多地采用“一慢二快三稳定”的操作思 路。即适当降低一段篦床速度,把一段篦 床的篦下压力由原来的5 000Pa提高N5 300 5 500Pa;加快二段篦床速度.二段 篦床的的液力输送压力由原来的11MPa 左右调整N9.5MPa左右:稳定三段料层 用频谱分析 处理设备故障 张雅春 .张新生 (1.中交一航局一公司新港项目部300456; 2.唐山冀东水泥股份有限公司,唐山063031) 厚度.三段篦床的的输送压力由原来的 6MPa2 ̄右调整到7.5MPa左右 此举不但 稳定了窑二、三次风温和系统工况.还结 唐山冀东水泥股份有限公司安装了网络版的状态监测系统。 已经在设备管理中发挥了重要作用.现仅就频谱分析中的一些经 验与见解与大家分享。 合我)-AQC锅炉在--8t篦床同三段篦床 结合处接入进气口的实际情况.有效提 高了二、三段篦床的熟料温度。改善了进 窑头余热锅炉的余风风温 1通过频谱分析解决高温风机的振动 1.1数据测量(见表1、图1) 3结论 (1)低温余热发电系统的投入使用 有效降低了水泥回转窑系统的生产成 本,改善了排放废气的品质。 (2)回转窑系统固有操作思路的 改进有利于余热电厂发电负荷的提 高,增加经济效益。笔者认为,就目前 我厂5 000t/d生产线回转窑系统实际情 非负荷侧 负荷侧 位置 方向 水平 振值fp,m) 104 速度(mm/s) 3.792 加速度fm/s2) 2.9 垂直 轴向 水平 lI7 329 81 4.I25 12 2.88 3_37 5.8 6.198 垂直 轴向 56 127 2.2 6.11 8.9 6.8 况,余热电厂运行时,控制窑产量350 360t/h.高温风机转速872 884drain,回 转窑转速3.6~3.85drain,C 出口温度 334~338℃,C】出口压力一4900—5 100Pa, 轴向 翟 垂直 图1风机转动数据测量频谱显示图 水平 加上篦冷机系统对熟料热回收的种种 改善措施.基本上能够满足6 000kW/h 以上的发电负荷 (3)影响窑头锅炉温度压力的变量 远远多于窑尾系统.不同的设备系统, 1.2现象分析 (1)液力偶合器、风机、电机轴向振动明显高于径向和水平振动; (2)风机两侧的振动频谱都存在1倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6 倍轴频(见图2) 不同变量变化及工况变化都将对余热 发电负荷产生影响.这就要求操作中必 (3)振动超标均属于位移峰峰值报警; (4)在频谱图中不存在轴承的特征频率; 须多结合自身设备工艺情况.在实际生 产中总结经验.具体问题具体操作而不 (5)振动数值在4月份检修后,于5月份属于突然增加然后 逐步加大: 是简单的生搬硬套别人的操作方法及 基本参数。才能从实践中创造效益 口 72中■水泥2008.2 (6)风机负荷侧轴向在4月16日的测量结果中其不对中的特 征频率尤为明显(见图3)。 

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