・电机与控裁 高压煤浆泵速度反馈信号波动故障及处理 焦峰彭庆梅 (兖矿鲁南化工有限公司,277527,山东枣庄) 1 现场情况 毫安信号,变频器至DCS的信号转换环节较多, 诱发信号波动。 (3)在变频器速度反馈信号波动时,用万用表 检测FMA、11端子,发现其电压换算值和变频器 自身显示的转速相差不到1 r/rain,排除了变频器 硬件的问题。 3改造方法 气化炉运行时,原料送来的煤通过称量给料机 精确计量与水及添加剂进入磨机,制成合格煤浆 (质量百分比浓度≥61%)。煤浆经过过滤,储存 在煤浆槽内。煤浆槽内的煤浆经高压煤浆泵加压输 送,与空分来的氧气(纯度≥99.6%)经过4个 工艺烧嘴进人气化炉,在气化炉内完成高温高压气 化反应过程。高压煤浆泵运转速度反馈信号的波 动,直接影响气化工艺的调整。 (1)通过SW4拨码开关对FMA进行功能选 择,将SW4拨码开关调至“1”位置,FMA端子 的功能代码、F29动作选择参数设置为“1”(电 2014年8月以来,我公司气化车间一高压煤 浆泵在运行过程中,速度反馈信号时常波动,日常 运行转速在1 200 r/rain左右,速度波动时的范围 在940~1 170 r/rain之间,给气化车间的稳定生产 带来了极大的威胁。 2原因分析 流输出DC4~20 mA),另一功能代码1731参数设 置为“1”(输出频率2滑差补偿)后,FMA、11 端子作为DCS控制室电流输出信号。对输出增益 F30进行电流信号输出校准,在任意频率运转时, 其控制室后台的电流显示与现场变频器屏幕上的电 流显示误差可控制在1 A之内。 (1)采用Gl新系列富士变频器进行变频控 制,高压煤浆泵的控制接线如图l所示。转速反馈 回路依然延续老系列变频器G11的接线方式。G1l 系列只提供0—1O V信号,无法提供4~20 mA 信号。 (2)l0 V的电压信号可以通过脉冲输出端子 FMP和CM获得,作为现场转速表电压输出信号, 功能选择F35=1(输出频率2滑差补偿后),通过 对输出增益F34进行电压信号输出校准,现场转速 表计和变频器屏幕显示的转速误差在一定频率范围 内可控(在2 r/min之内)。 4改造效果 (2)FM1、FM2是去工艺控制室的DCS转速 反馈信号,要经转速表将0—10 V电压信号转换成 以上改造基本消除了反馈速 度波动的问题,但是在个别低压 设备启动时,偶尔还会出现小的 波动。对该机组所有控制电缆及 信号电缆实现屏蔽层全程单端接 地。接地电阻测试值远小于4 Q。 经过一年多运行,变频器屏 幕显示转速、现场转速表显示转 速及工艺控室DCS的显示转速相 差无几,其稳定的反馈速度是工 艺稳定控制的有力保障,达到了 改造目的。 图1 高压煤浆泵的控制接线 (编辑叶帆) 【变频器泵通信故障】 雩世 (2017—6)