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河北某铅锌矿浮选工艺优化

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Serial No.549 现代矿业 总第549期 2015年1月第1期 January.2015 MODERN MINING 河北某铅锌矿浮选工艺优化 窦源东 冷守全 刘念国 姜绍军 阙永航 (1.招金有色矿业有限公司;2.招远界河矿业有限公司) 摘要河北某低品位铅锌矿由于矿石性质复杂,选矿厂原生产工艺流程及药剂制度不合理, 铅、锌回收率及精矿品位偏低,经过试验及生产实践,通过对破碎浮选工艺流程改进及药剂制度优 化,铅、锌回收率比原来分别提高了9.62个百分点和9.88个百分点,精矿品位分别提高了5.36个 百分点和5.80个百分点,且选矿生产成本大幅降低,为企业创造了良好的技术指标和经济效益。 关键词铅锌矿浮选药剂制度优化工艺改造 河北某铅锌矿位于河北省,矿石品位较低,性质 构成侵蚀状态结构,而闪锌矿与黄铁矿、方铅矿接触 呈不规则他形晶粒,在矿石中呈浸染分布。由于铅、 较为复杂,氧化率较高,不利于铅锌分离。选矿厂生 产规模为1 000 t/d,选厂工艺流程与药剂制度都存 在较多的不合理之处且生产指标不理想,铅、锌元素 回收率只有72.3%、71.5%,精矿品位也只有 50.31%、46.82%,严重影响了企业的经济效益,限 锌矿物赋存状态复杂,呈浸蚀状态结构,会造成铅、 锌精矿互存含量的增高,影响铅、锌分离选矿指标。 1.3粒度筛分及单体解离度分析 将原矿磨至一0.074 mm 65%以下进行水筛析 分析,其结果见表2。 表2原矿水筛析分析结果 制了企业的发展¨ 。为此,针对该选厂存在的一系 列问题,通过试验分析进行了流程改进和药剂制度 优化。改进后铅、锌回收率得到了大幅提高,且降低 了生产成本,经济效益显著。 1矿石性质 1.1原矿化学多元素分析 对原矿进行化学多元素分析,其分析结果见表 1。 表1 原矿化学多元素分析结果 % 一单体解离度测定表明:在磨矿细度为 0.074 mm 65%时,铅矿物全样解离度为 0.06 mm粒级矿物中铅、锌单体解离度高达92% 童 ! 鱼里 : 鲞 鱼量 : ! : ! ! : !:! : ; ; : 竺 ; : 83.86%,锌矿物全样解离度为85.79%;在 一:!: : ! 注:Au、Ag含量单位为g/t。 以上,分别占全样解离度的63.30%、62.01%,可见 由表1可知,矿石中最主要的化学组分是SiO , 控制好磨矿细度是改善铅、锌浮选质量指标的关键。 其次为A1 0。、CaO、K:0及Fe、S、MgO等,有价组分 是Ph、zn,有害元素As含量较低。 1.2矿石矿物组成及特性 2浮选工艺改进前生产情况分析 2.1原浮选工艺流程 原浮选工艺流程采用2段1闭路破碎、1段磨 矿石中主要金属矿物为黄铁矿、闪锌矿、方铅矿 等,脉石矿物主要有石英、绢云母、黏土矿物等。矿 样的矿物组成简单,但金属矿物赋存状态复杂,方铅 矿,磨矿细度在一0.074 mm 60%左右,采用优先浮 铅工艺,浮铅采用1粗3精1扫,锌浮选采用1粗3 矿多与闪锌矿、黄铁矿进行交代,呈港湾状、蚕食状 精2扫。铅浮选用石灰做调整剂,黄铁矿做抑制,丁 胺黑药捕收方铅矿,硫酸锌抑制闪锌矿;锌浮选硫酸 铜做为活化剂,丁黄药做锌捕收剂,具体的药剂制度 窦源东(1978一),男,工程师,265400山东省招远市招金路 298 。 与工艺流程见图1 。 91 总第549期 现代矿业 2015年1月第1期 祥精矿 图1铅锌浮选工艺流程 2.2原浮选工艺存在的主要问题 选厂前期生产运行一段时间,由于矿石性质变 化较大,矿石粒度分布宽,细料含量较多,原有浮选 工艺及药剂条件不合理的问题越来越严重,生产工 艺指标不理想,其存在的主要问题如下: (1)破碎段。破碎系统细料较多且湿度大,黏 料、供料不及时,磨矿只能实现800 t/d且不稳定, 造成细度不稳定,导致浮选波动,不好操作等一系列 问题。 (2)磨浮。一0.074 mm 60%部分铅、锌矿物没 有解离;老式自吸搅拌式)(J.5.8型浮选机对泡沫槽 中的泡沫吸力小,容易使泡沫管内精矿沉淀,造成 “冒槽”现象;铅浮选时间较长,扫选2的富集效果 不明显,增加了运行电耗;石灰添加不均匀,调浆pH 值不稳定。2012年全年累计生产指标见表3。 表3改进前2012年全年累计生产指标 产品名称 产率 _ 堕 Pb zn Ag (3)锌抑制剂。用单一硫酸锌对闪锌矿进行抑 制效果不好,且用量较大,势必在浮选锌的过程中加 大量的硫酸铜进行活化,且整个生产全部利用尾矿 92 坝回水,水中zn 与cu 浓度较大,尾矿回水交叉 回用,严重影响目标矿物的上浮。 (4)铅精选活性碳应用。由于选用丁胺黑药作 铅捕收剂,其选择性不强,用量过多,导致3次精选中 矿浆黏度过大,药剂浓度过大,铅精矿品位难以提高, 需加大量的活性碳脱药后铅矿物再次富集,导致大量 铅矿物在中矿中循环不能刮出,形成循环负荷且生产 极不稳定,同时药剂用量过大,生产成本增加。 3工艺流程及药剂制度优化措施 针对原有工艺流程和药剂制度两方面存在的不 合理情况,通过分析并进行了一系列选矿对比试验, 结合原有设备配置,进行了如下改进: (1)增加预选格筛,对原矿分级。矿石中含有 约20%~30%小于30 mm的物料,此部分细料仍然 进破碎,影响了破碎能力。增加预选格筛,筛上产品 进入颚式破碎机,筛下产品堆放在原矿场通过皮带 直接给到粉矿仓。增加预选格筛不但提高了处理量 稳定了生产,同时降低了破碎设备的生产强度和生 产单耗。 (2)磨矿细度。提高磨矿细度至一0.074 mm 65%以上。 (3)浮选流程改进。将选铅流程的2段扫选作 业改为1段扫选作业,在回收率不受影响的情况下 可节电约22 kWh;将老式自吸搅拌式Ⅺ-5.8型浮 选机的精矿管分别接到2个浮选机上,增大吸浆能 力,减少精矿泡沫沉淀引起的“冒槽”现象。 (4)药剂制度优化。捕收剂采用选择性较强的 乙硫氮,不再加活性碳;锌抑制剂采用ZnSO + Na SO。组合抑制,经过试验指导生产,大大降低了 药剂用量并起到了很好的作用;由于锌抑制剂用量 的降低,CuSO 用量大幅降低,有效的降低了矿浆抑 制剂、活化剂的离子浓度,改善了浮选环境 ;取消 活性碳的添加。通过一系列的优化措施,生产指标 有了极大的提高,且大幅度降低了生产成本。改进 后生产指标见表4。 表4改进后2013年全年累计生产指标 产品名称产率—Pb—/—%—Z』生n/ %A—g/一(g/t) 旦 圣 Pb Zn Ag 4优化后经济效益 2012年河北某铅锌矿矿石年处理量为18万t, 铅、锌回收率分别为72.87%、(下转第1 90页) 总第549期 现代矿业 2015年1月第1期 6~0 mm并筛去一0.15 mm粒级,在同一磨矿条件 下进行不同磨矿时间试验,然后测定新生成 0.076 mm粒级含量,取2种矿样磨到一0.076 mm 一缸 吕 吕 卜 粒级含量为50%时的时间之比为K 磨到一0.076 mm含量70%时所用的时间之比为K 。,计算出矿石 的相对可磨度。试验结果见表3、图1、图2,相对可 9 0  I臻 磨度综合对比结果见表4。 表3 6一O inin在不同磨矿时间新生成 一磨矿时间/min 图2攀枝花原矿与攀枝花辊磨后矿相对可磨度测定曲线 %  0.076 mm粒级含量 ・一攀枝花原矿;・一攀枝花辊后矿 矿样—不同磨矿时间下一0.076 mm粒级含量 —0 0 0 表4相对可磨度综合对比结果 0 min 2 min 4 min 7 min 10 min 13 min 攀枝花原矿攀枝花辊后矿密地矿8.46 16.88 28.82 38.76 46.18 14.02 27.12 39.90 50.66 57.08 9.41 18.18 30.10 40.40 50.86 矿样攀枝花原矿 攀枝花辊后矿密地矿 —不同磨矿时间下一0.076 mm粒级含量 — 16 min 19 min 22 min 25 min 28 min 31 min 50.66 56.O2 59.12 62.88 69.78 76.28 64.48 67.18 69.72 73.50 77.94 81.82 57.54 64.62 68.14 7O.o6 74.66 77.09 4 结语 攀枝花某钒钛磁铁矿高压辊磨试验粒度筛分对 比结果表明,原矿经过高压辊磨机后,细粒级含量大 幅度提高,可以筛分出合格粒级,降低了球磨人料 量,符合“多破少磨”的选矿思想;由相对可磨度测 定可知,攀枝花原矿和高压辊磨后矿样,在入磨粒度 为6~0 mm时,相对可磨度系数K∞和K 。分别为 删 《m g E 0 I 1.54和1.42,说明经高压辊磨后磨矿效率可显著提 高,攀枝花原矿较密地矿难磨;同时为金属矿山引进 高压辊磨机提供了参考依据。 磨矿时『司/min 图1 攀枝花原矿与密地矿相对可磨度测定曲线 _一攀枝花原矿;・一密地矿 参考文献 由表4可知,攀枝花矿样入磨粒度为6~0 mm 时,经高压辊磨机处理后的产品磨矿效率大大提高, 相对可磨度的K 。和K 。分别为1.54和1.42,节约 了球磨的能耗。 [1] 杨任新.应用高压辊磨机的红格钒钛磁铁矿选矿工艺研究 [J].金属矿山,2011(2):47-51. [2] 王运敏,田嘉印,王化军,等.中国黑色金属矿选矿实践[M]. 北京:科学出版社,2008. (收稿日期2014.11.16) (上接第92页)71.32%;改进后2013年选矿厂全年 处理量为26万t,铅、锌回收率分别提高到 81.92%、81.38%;铅金属按11 500:Tc/t(扣去冶炼 费用),锌金属按9 000 t(扣去冶炼费用)进行计 算,锌精粉年增加效益495万元,铅精粉年增加效益 324.3万元;选矿成本2012年全年平均为78.04 个浮选指标得到了明显好转,铅、锌回收率分别达到 了81.92%,81.38%,回收率有了显著提高,同时选 厂成本下降,企业年可增加经济效益1 215万元,经 济效益显著。 参考文献 t,生产工艺进行全面改造后,动力成本、药剂成 本等有了大幅下降,2013年全年选矿成本为62.78 t,比2012年下降了15.26 本396万元。 [1] 薛亚洲,王海军.我国铅锌矿资源综合利用现状[J].中国矿 业,2003(8):9-14. t,年可节约选矿成 [2] 戴惠新,王春秀.低硫铅锌矿选矿工艺的研究[J].广东有色金 属学报,2001(5):17-20. [3] 胡熙庚.有色金属硫化矿选矿[M].北京: 台金工业出版社, 1987. 5 结】90 语 河北某铅锌矿浮选工艺及药剂制度优化后,整 (收稿日期2014-l1一l6) 

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