低产液油井计量装置的设计与改进 ● 石 栅一司…… … 。。。 摘要胜利油田进入中后开采期,高含水、低产液油井数量逐年递增,平均单井产量降幅逐年增大。通过调研测试发现,目前 油田在用的各类单井计量技术对低产液油井计量还存在液量计量准确度低;低产液井串接混输,无法实现单井量油。以上问题 已严重影响了油田生产的稳定运行,而油田从未对低产液油井的计量进行过针对性的研究。针对这个问题.设计出一种移动式 计量装置,在现场测试过程中又对其进行了改进。测试数据表明,该装置将原油产量计量误差减小至5%以内.并满足了实际检 测符合率>191.7%。 关键词低产液油井单井计量三相分离器计量误差 Abstract With Shengli Oilifeld stepping into the middle and late period of exploitation,the number of low—yield oil wells increases annually,together with the average output of single well reduced increasingly every year.Through the survey and test,it is found out that there are some problems existing in measuring low—yield wells by means of different kinds of measuring technology for single wells now available in oilfields,such as the low accuracy of oil liquid measurement,the concatenation and mixed transportation of low—yield wells.the difficulty of calculating the oil output of single wel1.rrhe above problems have seriously affected the stable opera— tion of oilfield production,but oilfield has never done some corresponding research aiming at the measurement of low-yield weHs.Ac— cording to these problems,a mobile measuring device has been designed and has been improved in the process of site test.The test data show that this device can reduce the errors of crude output measurement to less than 5%.and satisfy the coincidence rate of practical detection t>91.7%. Key words low—yield;measurement of single well;three-phase separator;measuring error 经过40多年的勘探开发,胜利油田高含水、低 正,提高其准确性。 产液油井数量逐年递增。平均单井产量降幅逐年增 大。截止2009年底,胜利东部陆上油田的综合含水 1计量装置设计 已达到91.5%,含水9O%以上的油井超过一半。2008 计量装置的设计主要包括计量房内装置的设计 年12月份新区产能建设新开油井900口.到2009 和现场油井管线与计量装置连接的设计。设计平面 年底单井液量小于10t的有361口,占40%,单井液 图见图1。 量小于40t占60%。通过调研测试发现,目前油田在 用的各类单井计量技术对低产液油井计量还存在液 量计量准确度低(最大计量误差高达10%~40%);低 产液井串接混输,无法实现单井量油;从井口取样化 验的含水率,单个含水值不具有代表性。以上问题已 严重影响油田生产的稳定运行,而油田从未对低产 液油井的计量进行过针对性的研究。为了能够更好 地为开发部门提供准确基础资料,为科学地制订油 图1计量房内三相分离计量装置流程设计图 区开发方案提供技术支持,十分有必要对低产液油 1.1管道设计 井产量计量技术进行深入研究,研究开发适用于低 管道设计包括气路管道设计、油路管道设计和 产液油井产量的计量技术。因此本文提出一种自动 水路管道设计_】1。原油和水属于不可压缩流体,因此 化程度高、精度高、移动方便的油井产量计量装置. 可以根据连续性方程、机械能衡算方程以及摩擦损 不仅实现了对油田低产液油井产量的准确计量.同 失的计算式来进行输送管路的计算,而气体属于可 时还可以对油田在用量油装置进行校验和误差修 压缩流体,还需要表征过程性质的状态方程式。 1.1.1液体管路设计 Z为气管长度,In。 在气路和液路的管道设计过程中。还要满足管 液体管路为并联管路,其特点是: (1)总管流量等于并联各支管流量之和,有 V=V1+ 2+ 3 (1) 道布置在一定的撬块空间,而且管道布置需要简单, 有时候,还要考虑仪器安装要求及阀门的通径等。 参考现场提供的液量范围、含水、气量范围等, 水流速取3m/s。油流速取lm/s。气流速取8m/s,根据 (2)就单位质量流体而言,并联的各支管摩擦损 失相等,即 =(£ =“ = 根据已知条件,可以确定管径的大小 ,^(2) 流程设计理论,进行各管道压损计算,以及油气水三 路管线的压力匹配计算,最后水路管道尺寸为 V /4V (3) DN40,油路管道尺寸为DN25,气路管道尺寸为 DN25。三相进口、出口为DN80。 1.2仪表配备 式中, 为平均流速。 可见,若给定体积流量 ,则d与 成反比。U 越小,d越大,设备费用就越大;反之,U越大,d越 小,设备费用小,但是摩擦损失增大,会造成流体流 通不顺畅.而且还会增大整个系统输送管道的压力 损失,造成操作费用增加。 根据胜利油田单井产量数据,我们将低产液井 的液量范围定义在液量范围在0-40t/d,气量范围在 50~400m3/d,含水率范围50%~98%。结合油田生产 实际情况,气路选用DN25,量程范围为2.5~30m3/h, 准确度等级为1.5级的涡街流量计;水路选用 DN40,量程范围为0~16m3/h,准确度等级为0.5级 的电磁流量计;油路选用DN25,量程范围为0~12t/ 在设计过程中,还需要考虑流体的性质,原油的 黏度较大,流速应较低,一般取0.5~lm/s,水的流速 一般取l~3rrds。选取一定流速后,计算管道的压力 流速,进行管径设计。最后算出的管径必须根据管道 h。准确度等级为0.5级的质量流量计。 损失,如果压力损失大于设计要求,则需要重新选择 标准规格进行取整,一般取标准规格。 1.1.2气路管道设计 2现场试验及数据分析 2.1油井测试 共对79口油井实施了单井产液量测试,所测试 油井涉及胜利油田胜利、滨南、现河、河口、孤岛、桩 对可压缩的天然气而言,由于流动过程中压力 改变会导致密度、速度等的变化,因此,可压缩流体 的管路设计要复杂一些。在流动过程中,一般视为等 温流动.管径由机械能衡算方程可得: p12-p22=/ ̄/ ct Igl 西6个采油厂,立式分离器(800型1、旋流分离多相 计量装置两种单井计量装置。测试油井液量范围在 0~40t/d之间,含水范围在4%~97%之间,原油黏度 在12~101 228mPa・S之间,测试工作量见表1,其中 12口油井进行了油、气、水三相计量检测,测试油井 G(4) 式中:只,P2为前后管段的压强; A可视为常数,G---pu; P为气体密度,g/m。; U为流速.m/s: 物性参数详见表2。完成的检测工作量方面:共测试 油井79口,统计数据2 418个,测试数据468个,计 算数据82组。 2.2数据分析 为气体的摩尔质量; 测试的基本原理采用静态容积法比对的方法, 表1工作量统计表 采油厂 i 数鬻 胜利 滨南 现河 lO 2 7 薯ii一集输方式 一计量装置毒 液量范围/(t.d1_I1 混输、进站 进站 进站 立式分离器 立式分离器 10.88—39 4.52 ̄37.876 6.07~39.98 含水范围 % 58.3 ̄97.82 2.4一 7. 5.15 94.5 黏度范围/(atra,s) 33 ̄7154 315 ̄101 228 33 354 河H 孤岛 桩西 28 lO 3 进站 进站 进站 立式分离器 立式分离器 立式分离器 2.73—37 1 1.7~39.51 20.7~48 4。9~75.5 54.3~94.59 19 912 .12 49 313 3 590 9 707 125 833 油量比对采用lm。的二等金属量器作为标准器,水 量比对采用lOre 的经过检定的金属罐作为标准器, 考核移动式油井原油产量计量装置在现场的实际应 用效果。 表2测试油井物性表 指标,测试结果总结如下: (1)在测试的12口油井中,油量计量误差在 一4.14%~5.85%,误差加权平均值为0.77%,误差超 过5%的油井有1口,检测合格率为91.7%,实现了 项目协议要求的≤5%。 (2)在测试的12口油井中,水量计量误差在 一3.95%~3.88%,误差加权平均值为一0.11%,误差全 LN102-15 40.0 I lO2-17 43.0 765.0 675.O 500.0 545.3 13.43 l4.Ol 34。53 37.88 71.9 2O5.9 40.5 251.9 152.4 部在4%以内,检测合格率为91.7%,实现了项目协 议要求的≤5%。 (3)对于测试的12口油井中,气量计量误差在 一滨南 LN10212 LNlO2—3 79.0 81.0 6.61%~12.59%,误差加权平均值为一7.78%,误差超 CJC1 1—35 92.6 9 258.0 河口 CJC9—35 76.2 10 7O4.0 37.O0 22.53 25.10 20.8O 过10%的油井有1口。检测合格率为91.7%,实现了 项目协议要求的≤1O%。 (4)经分析说明,三相计量装置能够对油井来液 进行分离,并计量油井油、气、水三相的产量,计量误 108.5 199.5 140.0 263.0 31O.O l05.O 60.O CJC1 1-37 93.4 3 920.0 z54一l l9.3 493.0 桩西 zl 1-6 z39-9 90.0 91.2 833.0 125.0 38.63 48.65 差满足其技术指标,并实现了如下指标:实际检测符 合率≥91.7%。 hlO-c70b 92.3 33.0 354.0 14.40 6.07 现河 sh3—16 5.2 3技术改进 通过采油现场的一系列油井测试.我们逐渐发 对油井进行24h油、气、水产量三相计量,同时 用国家二等金属量器组对三相计量装置进行同步计 现现有计量装置的一些缺陷,并针对这些缺陷做了 改进。 3.1流程改进 量,通过测试数据比对,计算三相计量装置的油、气、 水计量误差,对三相计量装置的检测精度和符合率 进行了验证,测试油井12口,验证结果见表3。 为了改善流通性能,对油路管道和水路管道进 行了改造(图2):水路管道增长了1 169ram,油路缩 短了1 169ram;调节阀后的油路管线从DN25增大 至DN40。通过上述改进,增大了油路流通面积,缩 测试数据表明。对于日产液量小于40t的油井, 该三相计量装置对油、气、水的计量能够达到其技术 表3测试数据表 LN102—15 LN102-17 LN102x12 13.430 14.013 34.533 71.9O 205.90 40.5O 8.058 7.987 7.252 5.372 6.026 27.281 66.5o0 192.300 45.600 7.725 8.355 7.550 5.525 5.855 26.767 31.027 34.875 17.8l0 22.944 3.953 -7.51 6.6l 12.59 -4.14 4.61 4.11 -2.85 2.84 1.88 1.13 1.77 -—LN102—3 37.876 251.90 7.196 30.680 227.800 6.903 —9.57 9.12 8.02 --4.07 3.87 1.35 CJC1 l一35 37.012 152.40 2.73l 34.269 138.500 2.625 ——CJC9—35 CJC11-37 z54—1 zl 1-6 z39—9 hlO—e70b 22.530 25.100 20.795 38.634 38.654 14.400 108.50 199.50 140.OO 263.0O 310.OO 105.00 5.362 1.659 16.792 3.402 4.279 1.1 13 17.168 23.441 4.003 35.252 44.375 13.288 99.800 181.400 128.660 243.370 287.150 94.720 5.290 1.756 17.336 3.498 4.467 1.081 -—3.74 ——9.07 8.1O 5.85 3-30 2.84 4.32 —2.12 1.51 3.69 —-36.55 46.O93 12.766 一7.46 7.37 9.79 -3.88 ——2.50 2.O3 3.95 3.72 sh3—16 6.071 60.0O 5.758 0.313 54.300 5.875 0.324 -9.50 短了油路管道。 图2流程改造示葸图 进一步试验过程中发现.在水流速度较慢或取 样过程中,由于压力变化。汇管中的油会返渗到水 路,水路管线及水路仪表管壁粘集少量原油将影响 水路仪表的正常工作。为此,我们在水路加装单向 阀,防止分离后原油回灌。 3.2旋流分离器改进 在桩西采油厂测试过程中,发现计量装置测量 出的工况下原油密度比纯油密度小0.04g]mL左右。 初步判断其原因是油路液体内含有游离气和轻组 分,造成质量流量计测量出来的综合密度偏小,引起 一定的含水误差圜。根据SY 5267—2000油田原油损 耗的测定方法,通过对油路挥发气体体积的测试。并 进行轻组分分析。计算出油路存在20%~30%的游离 气,这引起了密度偏差,导致了含水计量不准确。 油路液体内含有游离气,说明旋流分离器气液 分离效果不好。装置的旋流分离器主要作用是进行 气液的充分分离.其最佳的进料速度范围为7~14 rrds,由于液量范围为0 40ffd、气量范围为0 400mTd 的油井,旋流分离器进料进口速度最多只有0.5~ lm/s,达不到其最佳工作状态。 解决问题的关键是提高进口流速,于是我们提 出了在旋流分离器进1:3处安装小口径喷嘴的技术方 案(图3)。针对不同液量、气量的油井,加工了16ram、 20ram、25mm、36mm口径的喷嘴。安装调试后,发现 效果较好,减少了油中带气量,密度吻合较好。 ≈ ~ L r /, 图3旋流分离器入口喷嘴示惫图 3-3伴热系统改进 现场试验前期,发现原油含蜡较高、流动性较 差.一旦装置运行状况异常,会发生管道堵塞现象。 鉴于原油在4O℃以上时流动性较好,我们制定了解 决方案:在卧式分离器和油路、水路管线上加伴热 带,并覆盖保温层。根据热力学原理计算和现场实 验,对于日产量在40t以下的油井,采用6 ̄lOkW的 加热带,起到了保温加热的作用,使油温保持在 40 ̄C左右,保证了油路和水路管线畅通,三相计量装 置正常运行。管线内原油流动效果对比见图4。 图4改造效果对比图 3.4计算软件改进 计算原油含水率以及纯油产量需要用到纯油的 工况密度,最初的软件设计中,纯油工况密度采用教 科书上的经验计算公式,由油井油样化验的纯油标 况密度和工况温度计算得出。这种方法计算出的纯 油工况密度与GB/T 1885—1998原油密度表的工况 密度有一定的误差,造成含水率计算不准,后来改为 直接输入根据GB/T 1885—1998原油密度表查出的 工况密度,提高了计算精度。同时在运行过程中,还 对软件系统的数据管理进行了完善,增加了数据统 计计算功能等。 4结束语 本文设计的低液量油井计量装置,将原油产量 计量误差减小至5%以内,大幅提高了单井产量检 测精度及符合率.达到了油田要求的技术指标,并满 足了实际检测符合率I>91.7%。该装置的研发为油 田下一步采油示范区建设优化设计、计量站仪表选 型提供了技术指导;为油井生产动态分析、措施井的 措施效果评价提供了准确数据;为油田进行决策,制 定科学合理的开发方案提供了可靠的依据。 【参考文献】 [1】王军.三相分离器分离油气水效果分析及对策浅谈[J1.石油矿场 机械.2004(B08):30—33. [2王艳红.罐底油三相分离理论及实验研究[2】J】.过滤与分离,2010(2): 12-15. ●作者简介 齐伟(1983一),男,主要从事计量工作。 I本文编辑:黄永场收稿日期:2011—08—26 l