第28卷2010年第4期(总第148期) 技术改造与改进 POF连轧机组的改进 栗露’李小阳 顾淑艳’吴尚龙’张希’ (I.鞍钢设备检修协力中心 2.鞍山创新工程咨询监理有限责任公司 鞍山 114021) 摘要介绍了鞍钢无缝钢管厂 177nun连轧机组芯棒下料装置和下夹送辊调整装置存在的缺陷,并提出 调整装置插入臂 曲臂 了简单实用的改进方法,取得了良好的效果。 关键词 芯棒下料装置 下失送辊1前言 芯棒表面被磕伤,同时辊道轴承、减速器(减速器 是悬挂式的)也总是被砸坏。辊道一、二次底座地 脚螺栓经常因拉伸变形而更换,导致每天白班必 2008年,鞍钢无缝钢管厂新建一条 177mm 石生产线。主要设备包括中径25m环形加热 炉、1000mm锥形辊穿孔机、德国西马克尔公司 PQF五机架连轧机、中频电感应再加热炉、十四架 须检修返回辊道,严重时白班刚检修完,还没到第 二天就又坏了,没有办法只能靠人工推芯棒来维 持生产。在这种情况下,一方面影响生产速度、另 方面对现场生产工人的安全构成威胁,同时也 一微张力减径机、奥地利MFL排管锯、超声波测厚探 伤仪等。产品规格为西73ram~ 180mm×4.5ram~ 16 mm,设计年产量20万t。连轧机运行一段时间 后,芯棒下料装置和下夹送辊调整装置经常出现 故障,影响生产。 2芯棒下料装置的改进 2.1存在问题 (1)芯棒下料机构主要由斜台架、插入臂、液 大大增加了备品备件费用。 原设计的插人臂无过渡曲线且转轴孔过于靠 后(见图1),导致转轴与返回辊道存在很大间 距。芯棒被插入臂放下时,不能直接落到辊道上, 还要在斜台架上滚动一段距离,由于芯棒的自身 重量很大(每根芯棒重量达1.5t),所以对辊道冲击 力很大。 压缸和返回辊道4部分组成。刚刚完成轧制任务 的芯棒从钢管中抽出,经下线回转臂放在斜台架 上,在重力作用下芯棒滚落至插人臂处被挡住,插 人臂在液压缸驱动下回落,芯棒落在返回辊道上, 经返回辊道运至冷却巷道、冷却站冷却。 (2)原设计的芯棒下料台架上安装1套插人 臂,往辊道上放芯棒时没有缓冲,冲击力很大,使 !盆 车、蚶 、 { f 冀 : {; 、蠕、蛸 ;: ; 裔 图1改进前的插入臂 ≈ !; ; j ; 蜻 水泵、冷却塔、快速过滤器的自动反冲洗由微 机监控。 虑到泵房与连铸机的高度相差5m,泵房供水压力 在1.35MPa时,连铸机配水室也能达到1.0MPa。 4结束语 3.3提高二冷水的过滤精度 为提高连铸机二冷水的过滤精度,在1号、2号 连铸机二冷水主管道各安装1台流量1000 m’/h、过 滤精度50 m的变间隙过滤器,实现二冷水系统 三级过滤,以提高水质。 3.4改造后的供水能力校核 项目完成后,连铸浊环水质得到了有效控制, 化学除油器能满足生产要求,二冷水中的浮油得 到有效去除,供水悬浮物含量控制在标准以内,延 长了连铸机喷嘴使用寿命,铸坯冷却均匀,铸坯质 量缺陷(如三角区裂纹等)大大降低,年效益为91.1 万元。 2号连铸机高效改造后虽然增加了365 in。/h 的水量,原有水泵为两用两备,再增开1台水泵就 可以满足使用。供水管径为400mm,按流速2.0m/s 计,最大流量926 in /h,管道长度按2000m计算,考 ・---——(2009-02-25收稿) 48----—— 技术改造与改进 2.2改进措施 根据现场生产实际需要,将插入臂与芯棒接 触处设计为过渡曲线,使插入臂能完成挡料、缓冲 放料动作,见图2。 图2改进后的插入臂 原设计的转轴位置离辊道太远,即使插入臂 放下时芯棒还要在台架滚动一段距离,才能落到 辊道上。将插入臂转轴位置调整后,可使芯棒平 稳地落在辊道上。与此同时,驱动插入臂的液压 缸位置也要相应的加以调整。 改用十字轴万向联轴器连接电动机与减速 器,避免了芯棒砸坏减速器。 3下夹送辊调整装置的改进 3.1存在问题 连轧机前端有1组夹送辊,由上下夹送辊组 成,其中下夹送辊高度可以上下调整(见图3),以 适应轧制不同管径钢管的要求,其作用是把钢管 送人轧机进行轧制。下夹送辊调整装置工作环境 温度高,氧化铁皮多,长期受冷却水的冲刷,升降 机很快就损坏,失去工作能力,因此下夹送辊高度 只能靠手动调整。 图3 改进前下夹送辊传动示意 1一下夹送辊电动机;2一中间轴;3一下夹送辊;4一支撑底座; 5一升降系统的曲臂 由于空间狭小,检修作业非常不方便,费时又 费力。设备工作环境又特别恶劣,传动系统极易 第28卷2010年第4期(总第148期) 出现故障。 3.2 改进措施 取消原调整装置,重新设计升降装置如图4 所示,在曲臂前下方安装1个支撑柱,外有套筒。 曲臂完全靠自重压到支撑柱外套筒上,调整高度 靠增减套筒内的调整垫来实现。当调整垫加厚 时,曲臂升高带动下夹辊抬高;调整垫减薄,曲臂 下降,则下夹辊降低,非常简单而有效,操作者可 根据产品规格自行调整。 图4 改进后的下夹送辊调整装置示意 1一曲臂;2一套筒;3一调整垫;4一支撑柱 3.3改进后的特点 (1)靠调整垫调整夹送辊高度方便灵活,工作 可靠,易于操作。 (2)取消了升降系统传动装置和原手工调整 作业程序,可节省操作时间,提高工作效率。 (3)根本上解决了设备小停故障影响生产的 难题,节省了材料、降低了备件费用,减少了备品 组装次数及组装时间。 4 取得的经济效益 自连轧机组的芯棒下料装置和下夹送辊装置 改进后,芯棒可以平稳地落在返回辊道上,有效地 保护了芯棒表面和减速器。通过改进可以大大减 少设备备件费用,减少设备事故时间和检修维护 时间,提高设备利用率。 改进后每月可减少事故小停16h,创效益28.8 万元;少装配夹送辊l0套,芯棒6只,节省备件费 4.6万元;节省人工费1.56万元,合计34.96万元。 (2010-02-25收稿) ・--・——49・--——